淺談FA201B的改進(jìn)
來源:cntextile
發(fā)布時間:2004-12-6 10:09:09
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分析了FA201B型梳棉機(jī)的性能特點(diǎn)及主要工藝參數(shù),指出了在使用過程中存在的一些問題,并針對這引起問題提出了改進(jìn)措施,對比了改前、改后的產(chǎn)品質(zhì)量同時對機(jī)械廠生產(chǎn)的梳棉機(jī)蓋板運(yùn)轉(zhuǎn)方向提出了要求。
我公司在1998年技改中投入20臺FA20IB型梳棉機(jī),其可紡性較強(qiáng),可紡22 mm~76 mm的棉、化纖混紡等。
1 FA201B型梳棉機(jī)的性能特點(diǎn)
1.1 FA201B型梳棉機(jī)的性能
FA201 B型梳棉機(jī)是在FA201型梳棉機(jī)基礎(chǔ)上改進(jìn)的新型機(jī)型,相比于FA201型梳棉機(jī)具有以下性能特點(diǎn):
(1)抬高錫林,增大錫林有效分梳面積,保持41根回轉(zhuǎn)分梳蓋板,并在前三后三固定分梳蓋板前增設(shè)了一把除塵刀,并帶有吸風(fēng)裝置;(2)刺輥下方裝有一組預(yù)分梳板和一只短弦長無網(wǎng)眼不銹鋼小漏底和一把除塵刀,形成兩個落雜區(qū);(3)機(jī)上有四個吸點(diǎn)連續(xù)吸,并設(shè)有單機(jī)濾塵箱;(4)采用新型三羅拉剝棉,并設(shè)有安全清潔輥和一組吸風(fēng)裝置;(5)全機(jī)采用全新傳動方式,主傳動由一根強(qiáng)力尼龍平皮帶傳動錫林與刺輥,道夫傳動由變頻器調(diào)速,濾塵箱清潔輥各采用單獨(dú)電機(jī)傳動,運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲低,平穩(wěn)性好;(6)采用DF-50型數(shù)控顯示儀,無觸點(diǎn)傳感器,可顯示出條速度、狀態(tài)速度、班產(chǎn)量、斷條返花故障、條筒定長以及報警等功能;(7)提高關(guān)鍵部位的制造精度和剛性。如加強(qiáng)機(jī)框筋架的高度和厚度,增加錫林和道夫輥筒的厚度,改進(jìn)錫林、道夫墻板結(jié)構(gòu);(8)蓋板傳動采用齒輪箱變速傳動,提高機(jī)臺適應(yīng)性(22 mm/min~342 mm/min),調(diào)整速度比較方便。并采用了全封閉罩殼。
1.2 FA201B型梳棉機(jī)的主要工藝參數(shù) 
2使用中存在的問題
雖然FA201 B型梳棉機(jī)具有許多良好的性能特點(diǎn),但是在使用過程中還存在一些問題,具體如下:
(1)錫林針布原配置為2525×01360,道夫針布為4030×01890,刺輥針布為AT5810×05611,針對新型梳棉機(jī)錫林針布趨于“淺、矮、尖、薄、密、小”發(fā)展的特點(diǎn),錫林針布已不能滿足高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的需求,刺輥針布也是通用型,均需重新選型;(2)蓋板針布原配置為JST-38型,齒密較稀,不能適應(yīng)高產(chǎn),也需要重新選配;(3)前后固定蓋板隔距均以增減鋼墊片予以調(diào)節(jié),隔距準(zhǔn)確度不高,維修也不方便;(4)刺輥下方預(yù)分梳板采用鑄鐵構(gòu)件,比較笨重,設(shè)備維修很不方便,短弦長小漏底采用光板,不易排除短絨,造成生條短絨率偏高;(5)厚卷自停仍采用機(jī)械觸點(diǎn)式開關(guān),經(jīng)常起不到保護(hù)作用。鑒于以上不足,F(xiàn)A201B型梳棉機(jī)的產(chǎn)量只能維持在25 kg/h左右,無法達(dá)到高產(chǎn)優(yōu)質(zhì),降低了生產(chǎn)效率及經(jīng)濟(jì)效益。
3技術(shù)改進(jìn)措施
針對上述存在的不足,采取了以下幾點(diǎn)措施:
(1)合理選配錫林、刺輥、蓋板針布,增強(qiáng)分梳效果。錫林針布選用A(22030×01545,齒密1080齒/(25.4 mm)2,符合現(xiàn)在錫林針布向“矮、淺、尖、薄、密、小”的特點(diǎn),能夠滿足高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的需求;刺輥鋸齒選用AT5610×04211,鋸齒尖、薄、密、矮,交叉排列,穿刺力強(qiáng),對棉層分梳更加細(xì)致;蓋板針布選用MCH-52型,前稀后密,配合AC2030×01545錫林針布梳理更加充分;(2)原機(jī)所配前后固定蓋板均淘汰不用,重新選用GFB-Ⅲ型固定蓋板裝配,并取消抄針門,在抄針門位置可再裝四根分梳板,形成前7后2形式,前固定蓋板第5根處裝有除塵刀及順向蓋板,用于挑起雜質(zhì),再由吸風(fēng)裝置吸起,提高棉網(wǎng)質(zhì)量;(3)取消笨重的鑄鐵預(yù)分梳板及光板小漏底,改用YFS-2型預(yù)分梳板,固定在后車刺輥下方,光板漏底改用有網(wǎng)眼短弦長小漏底,裝在原位置,托棉板全部拆除,加大第二、第三落雜區(qū)長度,提高后車除雜效率;(4)后車厚卷自停改用感應(yīng)開關(guān),提高靈敏度,減少設(shè)備軋煞及針布損傷等問題。
4改進(jìn)后的效果
FA201B型梳棉機(jī)經(jīng)改造后,至今運(yùn)行已兩年多時間了,其技術(shù)性能及各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)均能滿足生產(chǎn)需求,達(dá)到了高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的目的,其改造前后質(zhì)量指標(biāo)對比見表1。 
由表1可知,改進(jìn)后的效果顯著,為提高產(chǎn)品質(zhì)量提供了可靠保證。
5 結(jié)束語
改進(jìn)關(guān)鍵部位的技術(shù)性能,投資較少,有利于提高生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益,適應(yīng)紡織企業(yè)技術(shù)升級的需要。同時,蓋板反轉(zhuǎn)也是一項(xiàng)重大變革,縱觀現(xiàn)代國外新型梳棉機(jī),如c4、DK903、DK803、DK740、MK5D、C51等均采用蓋板反轉(zhuǎn)來提高梳理效果,F(xiàn)A201 B型梳棉機(jī)如能改為反轉(zhuǎn)蓋板,產(chǎn)量、質(zhì)量均可再次提高,但后區(qū)需加裝清刷蓋板花及吸風(fēng)裝置。
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