轉(zhuǎn)杯紡機(jī)紡杯負(fù)壓的穩(wěn)定措施
一般來說,F(xiàn)A1603型轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī),一直運(yùn)行良好,所紡C 58 tex、C 83 tex轉(zhuǎn)杯紗成紗質(zhì)量好,在用戶中有較高的信譽(yù)。但有時(shí)發(fā)現(xiàn)個(gè)別紡杯成紗重量偏差較大,有的差異競(jìng)高達(dá)50%以上。如C 83 tex紗百米重量應(yīng)為8.33 g,實(shí)際為3.92 g,C 58 tex紗百米重量應(yīng)為5.83 g,實(shí)際為3.78 g。經(jīng)檢測(cè),喂人棉條定量均無差異。 針對(duì)這一問題,研究人員對(duì)成紗質(zhì)量異常的紡杯進(jìn)行了認(rèn)真觀察,發(fā)現(xiàn)存在以下問題。 (1)紡杯座釘竄動(dòng); (2)工藝排風(fēng)口堵塞; (3)排雜口堵塞; (4)密封圈老化、破損脫落; (5)紡杯緊鎖裝置間隙過大。 根據(jù)紡杯存在的問題,我們逐項(xiàng)進(jìn)行了紡杯試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)工藝排風(fēng)口堵塞和密封圈破損對(duì)成紗百米重量影響最大,工藝排風(fēng)口堵塞時(shí)C 58 tex紗百米重量為3.78 g,C 83 tex紗為3.92 g,紡紗器密封圈破損時(shí),C 58 tex紗百米重量為4.35 g,c 83 tex紗為5.98 g。經(jīng)進(jìn)一步測(cè)試、分析,兩者最終造成的結(jié)果是紡杯負(fù)壓降低。紡c 58 tex品種設(shè)定紡杯負(fù)壓為3528 Pa,工藝排風(fēng)口堵塞時(shí)紡杯負(fù)壓降低至2548 Pa,密封圈破損時(shí)紡杯負(fù)壓降低至2842 Pa;紡C 83 tex品種設(shè)定紡杯負(fù)壓為3528 Pa,工藝排風(fēng)口堵塞時(shí)紡杯負(fù)壓降至2058Pa,密封圈破損時(shí)降至2254 Pa。 轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)的正常紡紗與氣流及氣流形成的負(fù)壓密切相關(guān)。若工藝排風(fēng)口堵塞,紡杯內(nèi)不能形成一定的氣壓,分梳輥轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生的氣流與紡杯氣流問失去平衡,紡杯內(nèi)形成渦流,從而使分梳腔氣流不能帶動(dòng)纖維完全轉(zhuǎn)移,一部分纖維隨著分梳輥離心力進(jìn)入排雜口排出,因而造成成紗纖維數(shù)量減少,產(chǎn)生質(zhì)量偏差。如果密封圈破損,則相當(dāng)于補(bǔ)風(fēng)量增大,如其大于排風(fēng)量,則會(huì)產(chǎn)生回流,同樣會(huì)阻礙纖維的充分轉(zhuǎn)移,使成紗纖維數(shù)量減少,造成成紗重量偏輕。 針對(duì)轉(zhuǎn)杯紡杯負(fù)壓降低,影響成紗質(zhì)量的問題,生產(chǎn)中應(yīng)該加大了清潔力度,嚴(yán)防工藝排風(fēng)口堵塞;密封圈出現(xiàn)破損、老化、開膠則及時(shí)進(jìn)行更換;采取運(yùn)轉(zhuǎn)動(dòng)態(tài)檢修與常日班檢修相結(jié)合,及時(shí)預(yù)防故障產(chǎn)生。通過及時(shí)采取措施,轉(zhuǎn)杯紗成紗重量偏差大的問題得到解決,保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。 轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)" |

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