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棉精梳機牽伸系統(tǒng)改造

[編輯:Qsj]  [發(fā)布時間:2016-06-12 13:06:23]  [紡織器材在線]

  近年來,國產(chǎn)棉精梳機制造技術(shù)進(jìn)步神速,其運轉(zhuǎn)速度大幅度提高到500鉗次/min,實際工藝速度約為400鉗次/min。同時,高速運轉(zhuǎn)的設(shè)備故障率也明顯增大,影響了精梳生產(chǎn)效率。其中,牽伸系統(tǒng)的故障率成為影響棉精梳機效率和質(zhì)量的重要問題之一。
  1棉精梳機牽伸系統(tǒng)故障
  1.1牽伸氣缸漏氣
  棉精梳機牽伸膠輥采用穩(wěn)定的氣動加壓方式,可方便調(diào)壓力,有專用的氣動加壓開關(guān)和釋壓開關(guān),手動操作即可。一般而言,牽伸膠輥上的壓力調(diào)節(jié)范圍為491.0N~687.4N,但由于棉精梳機運轉(zhuǎn)速度較高,膠輥的運轉(zhuǎn)速度也較高,使膠輥和氣缸中氣膜所受壓力隨之增大,長時間使用中氣膜破裂產(chǎn)生漏氣,導(dǎo)致氣缸無法正常工作,膠輥牽伸壓力不足也導(dǎo)致棉條無牽伸,出現(xiàn)掉條和涌條問題,造成牽伸棉條粗細(xì)波動太大,直接影響到精梳棉條質(zhì)量,牽伸系統(tǒng)也無法正常運轉(zhuǎn),必須停機檢查牽伸系統(tǒng)的6個膠輥加壓氣缸,查出漏氣氣缸后更換氣膜——這一復(fù)雜的過程嚴(yán)重影響精梳生產(chǎn)效率。
  1.2牽伸頭膠輥纏花
  牽伸頭膠輥運轉(zhuǎn)速度過高時,與其清潔片間接觸面容易堆積棉絮,長時間累積后易產(chǎn)生牽伸頭膠輥纏花故障,甚至?xí)蝾^膠輥纏花太多而出現(xiàn)“卡死”問題。
  這種牽伸頭膠輥纏花問題出現(xiàn)較頻繁,致使回花率增大,設(shè)備運行效率降低,擋車工勞動強度增大,且對頭膠輥纏花的處理比較麻煩,處理時間較長,直接影響精梳條的產(chǎn)量。
  2改造方案
  2.1氣缸
  2.1.1氣缸漏氣原因
  牽伸氣缸漏氣的原因是氣膜破裂。圖1所示為牽伸氣缸結(jié)構(gòu),圖2所示為氣缸的氣膜。牽伸氣缸的工作原理是通過氣體加壓,氣膜受壓變形,推動活塞頭運動,圖1中活塞頭的位置為氣缸工作位置,并且長時間保持這種狀態(tài)。氣膜的作用有2個:一是密封固定,用螺釘將氣膜上端的O形圈壓變形以固定密封氣缸蓋和氣缸主體,防止腔體漏氣;二是氣體加壓,氣膜變形推動活塞頭運動,卸壓后氣膜恢復(fù)初始狀態(tài)。

  長期的觀察和統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),氣膜破裂的位置在3mm直徑的O形圈與氣膜厚度為0.5mm的連接處。主要原因是O形圈的變形在密封固定后通常是不變的,而且直徑較大,不容易被破壞,雖然在氣膜厚度為0.5mm處相對較薄,但采用的是夾布耐油橡膠材料,完全可以承受0.40MPa~0.55MPa的壓力。在長時間的使用中,氣膜加壓、卸壓多次循環(huán)使用,在3mm直徑的O形圈與氣膜厚度為0.5mm的連接處一直處于強拉強松狀態(tài),且此處容易與氣缸內(nèi)壁圓角處摩擦,當(dāng)循環(huán)次數(shù)過多時,會產(chǎn)生表面疲勞磨損或裂痕。針對這個問題,筆者曾經(jīng)采用材料較好的氣膜、加厚氣膜、修光氣缸內(nèi)壁圓角等方法來解決,但均沒有實質(zhì)性突破,氣膜破裂問題仍然存在。
  2.1.2氣缸密封改造
  O形圈密封氣缸是一種標(biāo)準(zhǔn)氣缸形式,其壽命長,且O形圈不易損壞;因此,采用O形圈密封氣缸代替氣膜氣缸,具體改造方案如下。
  改進(jìn)了氣缸蓋、活塞頭結(jié)構(gòu),使其能配套安裝O形圈,然后將O形圈1安裝在活塞頭中部,與氣缸主體內(nèi)壁形成密封;用螺釘將O形圈2壓變形以固定密封氣缸蓋、氣缸主體,防止腔體漏氣。改造后氣缸的工作原理,是氣體直接加壓于活塞頭,推動其運動到工作位置并保持狀態(tài);卸壓后,活塞頭不受氣體壓力,并通過膠輥卸壓反彈,恢復(fù)到不工作時的位置。

  2.2頭膠輥
  2.2.1頭膠輥纏花原因
  原棉精梳機牽伸頭膠輥的清潔裝置只適合中低速運轉(zhuǎn)(200鉗次/min~320鉗次/min);其工作原理,是在牽伸膠輥下方緊貼清潔用軟塑料片,機器運行產(chǎn)生的拋花能被清潔片及時、有效地?fù)踝?,隨即被吸風(fēng)裝置清除掉。但在高速運轉(zhuǎn)時,棉條浮游纖維即拋花在單位時間內(nèi)增多、被清潔片刮下來的浮游纖維也增多,浮游纖維積累到一定程度就會被積壓在清潔片下,而原有的吸風(fēng)裝置不能及時徹底地吸走這些浮游纖維,造成浮游纖維與頭膠輥的摩擦力增大、產(chǎn)生的靜電增大,易導(dǎo)致棉條纏繞頭膠輥;當(dāng)棉條纏繞頭膠輥到一定程度時,精梳機牽伸機構(gòu)纏繞自停裝置起作用使機器停機;當(dāng)速度為400鉗次/min時,使用新型牽伸機構(gòu)自停裝置的膠輥上,纏繞的棉網(wǎng)平均長度為1.7m。在這個過程中,棉條的重量受到影響,從而影響到棉條質(zhì)量。目前,國內(nèi)很多廠家使用抗繞花性、抗靜電性特別好的膠輥,來降低這類故障出現(xiàn)的頻率;但生產(chǎn)成本明顯增大,且在不同棉紡工藝下的效果也不理想。
  2.2.2清潔裝置改造
  為解決上述問題,將原有清潔裝置改為一種牽伸頭膠輥的自動清潔裝置,即在牽伸頭膠輥清潔片上裝一驅(qū)動機構(gòu)。當(dāng)清潔片刮下來的浮游纖維在清潔片上大量積累時,在驅(qū)動機構(gòu)的作用下,清潔片離開膠輥表面一定的高度并抖動一定的次數(shù),以抖散被刮下來的浮游纖維,使其更易于被吸風(fēng)裝置清除,解決頭膠輥纏花的問題。驅(qū)動機構(gòu)的伸縮量和抖動次數(shù)可根據(jù)不同棉紡工藝的要求,在精梳機的觸摸屏上設(shè)置。

  具體改造措施:牽伸頭膠輥一側(cè)裝有用于刮走膠輥表面浮游纖維的清潔片,且清潔片在驅(qū)動機構(gòu)的作用下伸縮、抖動,以便與膠輥表面呈現(xiàn)或離、或合狀態(tài);驅(qū)動機構(gòu)為電磁鐵結(jié)合件,包括電磁鐵、伸縮桿和彈簧,其彈簧套在伸縮桿上。同時,在牽伸頭膠輥側(cè)面設(shè)有吸風(fēng)裝置,吸風(fēng)裝置有一段延伸管,且延伸管的進(jìn)風(fēng)口緊鄰牽伸頭膠輥和清潔片,將連接件3用銷釘連接在牽伸墻板上,使其可繞銷釘旋轉(zhuǎn),并將電磁鐵結(jié)合件固定在吸風(fēng)裝置上;清潔片結(jié)合件用螺釘固定在連接件3上,連接件1用螺釘固定在清潔片上,并與連接件2用銷釘連接且可相互旋轉(zhuǎn),連接件2用銷釘連接在電磁鐵結(jié)合件的伸縮桿端部。連接件3、清潔片和連接件1固定在一起為曲柄滑塊機構(gòu)中的一桿,其余三桿分別為連接件2、電磁鐵結(jié)合件和兩固定點組成的連桿。
  電磁鐵未通電時,電磁鐵結(jié)合件的伸縮桿在其彈簧和重力的作用下伸長量最大,此時清潔片正好緊貼在牽伸頭膠輥表面,起到刮塵和清潔牽伸頭膠輥的作用,如圖4a)所示。當(dāng)電磁鐵通電時,電磁鐵結(jié)合件的伸縮桿沿著軌道迅速被吸回,在伸縮桿帶動下,清潔片被提升約5mm~12mm的高度,離開牽伸頭膠輥表面,如圖4b)所示。在此過程中,清潔片上的浮游纖維和雜質(zhì)接近吸風(fēng)口被清除;當(dāng)清潔片上積累的浮游纖維和雜質(zhì)過多,不能及時地被完全清除時,可通過反復(fù)通、斷電操作,以抖動清潔片使浮游纖維和雜質(zhì)被抖散,易于被完全清潔消除,斷電后即恢復(fù)清潔片工作位置,如圖4a)所示。
  通過PLC和人機界面控制實現(xiàn)自動清潔器的整個動作,即控制電磁鐵在某一待定時間點上閉合。在人機界面上,設(shè)定清潔片刮塵時間、抬起時間以及抖動間隔時間,以實現(xiàn)不同工藝和環(huán)境下的清潔操作。
  3生產(chǎn)實踐驗證
  在一臺棉精梳機上試用改造后的牽伸系統(tǒng),其效果很好;在多家紡織廠的多臺棉精梳機進(jìn)行牽伸系統(tǒng)優(yōu)化改造,生產(chǎn)實踐表明其使用效果更為顯著。
  3.1使用效果對比情況
  在機臺、車速、工藝相同的條件下,進(jìn)行為期1a的對比試驗。改造后未出現(xiàn)牽伸氣缸漏氣和牽伸頭膠輥纏花引起的停機問題,且整車運行效率大大提高。
  3.2用戶評價
  新型牽伸氣缸已上車運轉(zhuǎn)超過1a,未發(fā)現(xiàn)有漏氣問題,大幅度減少了保全保養(yǎng)工作量,使停機次數(shù)減少,生產(chǎn)效率提高,質(zhì)量穩(wěn)中有升,并得到用戶的一致好評;新型牽伸頭膠輥自動清潔裝置的使用,很好地解決了因牽伸頭膠輥纏花引起的停機問題,減輕了擋車工的勞動強度,有效地減少了停機次數(shù),大幅度提高了精梳機的生產(chǎn)效率,得到用戶認(rèn)可。
  4結(jié)語
  棉精梳機牽伸系統(tǒng)的改進(jìn),經(jīng)多家紡織廠長時間使用驗證,表明棉精梳機牽伸系統(tǒng)改造效果良好,故障明顯減少,精梳棉條質(zhì)量指標(biāo)良好,有效地提高了精梳生產(chǎn)效率。該改進(jìn)方案可全面推廣運用在棉精梳機上。

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